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鄂爾多斯某集團(tuán)60萬噸甲醇精餾改造項目

2024-03-15 返回列表

  鄂爾多斯某集團(tuán)甲醇合成采用卡薩利合成塔,粗甲醇中乙醇含量偏高。為解決該問題,2014年委托南方某公司對精餾加壓塔進(jìn)行了改造:將原加壓塔填料全部拆除,改為69層浮閥塔板,然而改造未達(dá)到預(yù)期。為保證正常生產(chǎn)負(fù)荷,余下的40m3/h被迫通過新增副線直接送至常壓塔,致使精餾操作困難,精醇中水份及乙醇含量波動大,時有超標(biāo),能耗偏高。

  針對上述出現(xiàn)的情況,創(chuàng)舉公司對鄂爾多斯某集團(tuán)60萬噸甲醇精餾裝置及運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了系統(tǒng)分析及研究,并最終決定采用針對大塔徑、大液量發(fā)明的低返混均效噴射態(tài)塔板專利技術(shù),僅對加壓塔提餾段10層塔板進(jìn)行了改造,便使加壓塔的整體性能得到全面改善和提高。改造完成后,一次開車成功并通過72小時性能考核,精餾系統(tǒng)問題迎刃而解。 改造后系統(tǒng)運(yùn)行情況如下:

  • 預(yù)塔進(jìn)料量達(dá)到130m3/h以上,系統(tǒng)裝置運(yùn)行穩(wěn)定,且仍有進(jìn)一步增加負(fù)荷的空間。操作彈性明顯增加,滿足日產(chǎn)2300噸以上能力。
  • 產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高且穩(wěn)定,完全達(dá)到國標(biāo)優(yōu)級品,尤其是加壓塔采出的乙醇含量大幅降低,穩(wěn)定在100ppm以內(nèi)。
  • 加壓塔處理能力、效率提高。其40m3/h副線全部關(guān)閉,塔壓差降至55kpa左右,降幅達(dá)40%以上。
  • 加壓塔的采出量提高15%,和常壓塔采出比例趨于均衡合理。回流比由2.5降至2.0左右,產(chǎn)品蒸汽消耗降低。

  低返混均效噴射態(tài)高效塔板技術(shù),將以相較于傳統(tǒng)錯流塔板顯著提高的效率、氣液相更高的通量,在為客戶進(jìn)行精餾裝置的擴(kuò)產(chǎn)、提質(zhì)及節(jié)能降耗改造中發(fā)揮其超群的技術(shù)優(yōu)勢,讓客戶能以較小的投入,創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效益。

 
 
 
 
 
 


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