創(chuàng)舉公司就為河北某公司一期甲醇精餾裝置提供了三臺精餾塔的塔盤。河北某公司擁有200萬噸/年焦炭產(chǎn)能,焦爐氣用于制甲醇,一期甲醇生產(chǎn)裝置設(shè)計能力10萬噸/年,是全國第二套焦爐煤氣甲醇的裝置,二期甲醇裝置設(shè)計能力10萬噸/年,所產(chǎn)甲醇作為企業(yè)40萬噸醋酸生產(chǎn)的原料。
1、一期甲醇精餾裝置運行情況
河北某公司一期甲醇裝置于2004年9月5日投產(chǎn),精餾三塔各項指標優(yōu)于設(shè)計要求,當年《中國化工報》做了詳細的報道,目前已歷經(jīng)12年的不間斷滿負荷生產(chǎn),至今各項指標良好,且未出現(xiàn)過內(nèi)件損壞現(xiàn)象。具體設(shè)計及運行參數(shù)如下:
預(yù)塔 | 加壓塔 | 常壓塔 | 備注 | |
塔徑(mm) | DN1200 | DN1600 | DN1800 | |
塔板型式 | 高效噴射態(tài)塔板 | 高效噴射態(tài)塔板 | 高效噴射態(tài)塔板 | 創(chuàng)舉公司產(chǎn)品 |
板層數(shù)(層) | 45 | 70 | 70 | |
回流比 | 0.81 | 2.25 | 1.8 | |
設(shè)計能力(t/h) | 12.5(10萬噸/年) | |||
實際產(chǎn)量(t/h) | 16.5(13.2萬噸/年) | 超產(chǎn)32% | ||
蒸汽熱源 | 3.6MPa、420℃的中壓蒸汽減溫減壓至0.6 Mpa | |||
蒸汽消耗 | 15t/h,折合每噸精醇蒸汽消耗0.9噸 | |||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 國標優(yōu)等品,乙醇含量<20ppm |
2、二期甲醇精餾裝置運行情況
河北某公司二期甲醇精餾裝置與一期設(shè)計能力相同,但甲醇精餾三塔的內(nèi)件由湖北一公司配套提供,其中常壓塔內(nèi)件為組合導(dǎo)向浮閥塔板,自開車以來運行指標不正常,先后幾次出現(xiàn)內(nèi)件損壞現(xiàn)象,嚴重制約著生產(chǎn)能力的提高和精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。其改造前設(shè)計及運行數(shù)據(jù)如下:
預(yù)塔 | 加壓塔 | 常壓塔 | 備注 | |
塔徑(mm) | DN1600 | DN1800 | DN2000 | |
塔板型式 | 導(dǎo)向浮閥 | 導(dǎo)向浮閥 | 導(dǎo)向浮閥 | 湖北某公司產(chǎn)品 |
板層數(shù)(層) | 48 | 85 | 85 | |
回流量(m3/h) | 17.9 | |||
設(shè)計能力(t/h) | 12.5(10萬噸/年) | |||
實際產(chǎn)量(t/h) | 16.0(12.8萬噸/年) | 超產(chǎn)25% | ||
蒸汽熱源 | 3.6MPa、420℃的中壓蒸汽減溫減壓至0.6 MPa | |||
蒸汽消耗 | 20-21t/h,折合每噸精醇蒸汽消耗1.25噸 | |||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 國標優(yōu)等品,乙醇含量<30ppm | |||
殘液甲醇含量(%) | 0.4 | |||
雜醇采出量(t/h) | 66.6 |
主要存在的問題為:
?。?)蒸汽消耗高;
?。?)常壓塔殘液中甲醇含量高,廢水指標偏高,甲醇損失大;
?。?)雜醇采出量大,甲醇損失較大;
?。?)精甲醇產(chǎn)量再提高,則生產(chǎn)非常不穩(wěn);
?。?)回流量太大,能耗高;
(6)常壓塔頂壓力高達0.04 MPa,塔底壓力達到0.08 MPa;加壓塔塔頂壓力達到0.65 MPa;
(7)乙醇含量偏高。
3、二期改造方案
二期改造的主要目的是擴能、降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低廢水中甲醇含量。針對現(xiàn)有情況,創(chuàng)舉公司為節(jié)省廠家成本,盡量減少改動且達到改造目的。認為改造常壓塔是瓶徑,提出只改造常壓塔內(nèi)件的方案,保留常壓塔的降液系統(tǒng),只更換塔板。采用創(chuàng)舉專利技術(shù)--高效噴射態(tài)塔板New-VST Plus替換掉原組合導(dǎo)向浮閥塔板。于2016年9月份開始進行常壓塔內(nèi)件更換及塔體改造。2016年國慶節(jié)前夕,常壓塔內(nèi)件改造順利完成,10月6日投入運行,達產(chǎn)達標,順利通過24小時性能測試。改造后的運行數(shù)據(jù)如下:
(1)精甲醇產(chǎn)量提高到17.5t/h,比改造前提高了9.3%,且生產(chǎn)非常穩(wěn)定;
(2)常壓塔乙醇含量平均約10ppm,達到了美國AA標準;
(3)常壓塔殘液中甲醇含量0.05%左右;
(4)不需側(cè)采出雜醇,塔底廢水就可達標,提高了精醇收率;
?。?)常壓塔回流量降低為13m3/h;
?。?)常壓塔頂壓力為0.015 MPa,塔底壓力降為0.055 MPa;加壓塔塔頂壓力降至0.58MPa;
?。?)精餾蒸汽消耗大大降低,蒸汽單耗1.0-1.1t/t精醇。
此次改造項目的成功給廠家?guī)砹丝捎^的效益,也再次表明了創(chuàng)舉公司內(nèi)件技術(shù)具有廣闊的應(yīng)用推廣前景。
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